内页图
Blog

VTS30 mini estilo de libros Código de falla de la unidad de velocidad variable y solución de problemas

  • 2021-07-28 10:00:57
newm">

Este El Capítulo enumera todos los mensajes de fallas, incluidas las posibles causas y correctivas Acciones. Si Las fallas de la unidad, la salida de la unidad está deshabilitada para que la unidad deje de controlar el motor, y el siguiente código de falla se mostrará en el teclado, la salida de contacto de fallas también funciona. Incluso si una falla es la misma, ellos se muestran de manera diferente en el teclado LCD y LED TECLADO. Estos Todos se explican en la siguiente tabla.


lcd teclado

dirigiók eypad

F015

v alue

nombre de la culpa

Posibles Causas

acciones correctivas

errar01

E Por

1

E Xternal culpa

Falla de entrada digital esON

C Heck la entrada digital correspondiente

errar02

E OL1

2

conducir sobrecarga

Voltaje de alimentación demasiado baja

Compruebe el voltaje de la fuente de alimentación

Inicio cuando El motor está girando.

reiniciar después del motor en parado

sobrecarga por mucho tiempo

Reducir el tiempo de sobrecarga y reducir la carga.

La selección de energía de la unidad es demasiado pequeña

Reemplace con una unidad adecuada

errar03

E OL2

3

M OTOR sobrecarga

Voltaje de alimentación demasiado baja

Compruebe el voltaje de la fuente de alimentación

Puesto de motor o carga cambiada repentinamente

Compruebe la carga del motor y las calificaciones de la unidad

V / f La configuración de la curva no es correcta

ajustar v / f Curva y torque.

errar04

E OH1

4

I Gbt sobre la temperatura

ambiental sobre la temperatura

Compruebe las condiciones ambientales

falla del ventilador

Verifique el flujo de aire y la operación del ventilador.

Bloqueo del conducto de aire.

cheque disipador de calor aletas para polvo recogida

producción Actual también elevado

cheque la carga y parámetro

Compruebe la potencia del motor y la potencia de conducción

Fallo de circuito de detección de temperatura

buscar apoyo técnico

errar05

E OH2

5

M OTOR sobre la temperatura

temperatura del motor demasiado alta

Mejorar la ventilación y la disipación de calor.

La resistencia al termistor es Bnormal

Compruebe el termistor

configuración m OTOR El umbral de protección del sensor es impropio

C Heck la configuración de parámetros

errar06

E DL1

6

Encoder culpa

Encoder la conexión es incorrecta

Cambio Encoder alambrado

El codificador no tiene salida de señal

Compruebe el codificador y fuente de alimentación

Encoder parámetros son incorrecto

C Heck el codificador parámetros

errar07

EoC

7

O corriente actual

P Ower suministro demasiado bajo

Compruebe el voltaje de la fuente de alimentación

La inercia de carga es demasiado alta

tiempo de aceleración extendida

motor parámetros son incorrecto

S et Parámetros del motor correctamente

Rampa El tiempo fue puesto demasiado corto

tiempo de aceleración extendida

El conducir poder discordancia

Reemplace con una unidad adecuada

Controlador actual no configurado correctamente

S et Parámetros de controlador actual correctamente

errar08

E FAL

8

protección del módulo

falla del módulo

buscar apoyo técnico

UVW cortocircuitado a tierra

cheque si El cableado de salida está cortocircuitado en tierra.

D C voltaje de bus bajo voltaje

( 75kw)

C Heck la fuente de alimentación de entrada

construido-in unidad de freno anormal

( 75kw)

buscar apoyo técnico

rectificador o módulo sobrecalentado

( 75kw)

buscar apoyo técnico

El precargado contactor cierra anormalmente(18 5kw)

C Heck la fuente de alimentación de entrada

Pobre contacto de los conectores internos.

Pregunte a los técnicos profesionales por mantenimiento.

errar09

EoU

9

O voltaje

Cortocircuito de motor a tierra

Compruebe el cable y el cableado del motor.

Inicio cuando El motor está girando.

reiniciar después del motor en parado

La inercia de carga es demasiado grande

Utilice la unidad de frenado dinámico apropiada

El tiempo de desaceleración es demasiado corto

extender el tiempo de desaceleración

El voltaje de entrada es demasiado alto

Compruebe la fuente de alimentación de entrada

errar10

ELU

10

U Nder Voltaje

El voltaje de entrada es demasiado bajo.

Compruebe la fuente de alimentación de entrada

Fuente de alimentación de conmutación anormal

buscar apoyo técnico

errar11

E IPF

11

Encoder Fase perdida de CD

CD La conexión de la señal es anormal.

C Heck el codificador y cableado

errar12

E opf

12

O ututut pérdida de fase

M OTOR falla

Reemplace un nuevo motor

El cable del motor está roto

Reemplace un nuevo cable de motor

Fallo de relevo térmico(i f es usado)

Revise el relé termal

O ututut Fallo del circuito de detección

buscar apoyo técnico

errar13

E EPR

13

E eprom anormal

EEPROM r EAD / escribir anormal

buscar apoyo técnico

errar14

E LIC

14

no autorizado

no autorizado

buscar apoyo técnico

errar15

E Los

15

pidrito Desconexión de comentarios

Feedback PID La configuración de detección de desconexión es incorrecta o la desconexión de la retroalimentación PID

Compruebe el valor de la desconexión de la retroalimentación PID y la detección Tiempo.

Compruebe la retroalimentación PID cable

errar16

E afuera

16

pidritof Eedback ha excesivo limite superior

pidrito la retroalimentación excede el rango permitido

cheque si El valor de retroalimentación real excede el gama establecida permitida

errar17

E ect

17

ect Falló la comunicación

ET1100 Falló la comunicación

buscar apoyo técnico

errar18

E puede

18

puede Falló la comunicación

puede Falló la comunicación

buscar apoyo técnico

errar19

E Ete

19

EtherCAT está desactivado

EtherCAT está desactivado

buscar apoyo técnico

errar20

E DPE

20

Profibus DPc omunicación fallido

Profibus DP Falló la comunicación

C Heck Profibus DPw IRING y ajustes de parámetros relacionados

errar21

E UNK

21

R Eservado



errar22

EES

22

Modbus tiempo de comunicación fuera

Ajuste incorrecto de la tasa de baudios

establecer la velocidad de baudios correctamente

La dirección de parámetro de lectura y escritura es incorrecta o el intervalo de tiempo de envío y recepción no es adecuado

Marque la dirección del parámetro y verifique el intervalo de tiempo de lectura y escritura

comunicación Tiempo de espera el ajuste es inapropiado

Compruebe el Modbus Tiempo de espera tiempo

Modbus comunicación desconexión

C Heck el cableado de la comunicación

Pobre contacto del teclado

Compruebe el puerto del teclado

errar23

E OSE

23

Encoder 1 dirección es opuesta a codificador 2

Encoder 1 dirección es opuesta a codificador 2

Compruebe el codificador 1 dirección y codificador 2 dirección

errar24

E Aiu

24

A Nalog Desconexión de entrada

El analógico desconexión La función se enciende, y el valor de entrada analógica es menor que El valor analógico de desconexión

Compruebe que el voltaje de entrada analógica es normal

Compruebe la configuración del valor analógico de desconexión

Compruebe la ganancia analógica y otras configuraciones de parámetros relacionados

errar25

E Aio

25

A Nalog La entrada ha excedido el límite superior

La función de alarma analógica se enciende, y el valor de entrada analógica es mayor que la superior valor

cheque si El voltaje de entrada analógica es normal.

cheque si El límite superior analógico se establece correctamente

cheque si La ganancia analógica y otros parámetros relacionados se configuran correctamente

errar26

E canalla

26

C Urrent detección anormal

La detección actual anormal

buscar apoyo técnico

errar27

E Z1R

27

Encoder 1 fase z captura falló

anormal z-fase legumbres capturar del codificador 1

C Heck el codificador 1 Cableado de la fase Z

errar28

E STL

28

M OTOR puesto

M OTOR puesto

Compruebe la velocidad real y la carga del motor

C Heck Configuración de los parámetros del motor

Compruebe el puesto de motor ajuste de parámetros

errar29

E UNK

29

R Eservado



errar30

E UNK

30

R Eservado



errar31

E APF

31

solicitud culpa

C Heck F3 50

C Heck F3 50 y debajo de la tabla para más detalles


Cuando La unidad tiene fallas de aplicación "E-APF", el código de falla se puede leer en el parámetro F3-50, los mensajes de falla se enumeran en la siguiente tabla

F350

falla n ame

Posibles Causas

acciones correctivas

1

sobre Spee d

La velocidad de funcionamiento actual del motor excede el Over-Speed ​​ valor de detección

Compruebe el Over-Speed ​​ Configuración del valor de detección

C Heck la velocidad real del motor

Compruebe la carga del motor

2

S error de peed

La desviación entre la velocidad de ejecución actual y la velocidad de referencia exceden el valor de detección de errores de velocidad

Compruebe la configuración del valor de detección de errores de velocidad

Compruebe la carga del motor

C Heck la velocidad del motor si es estable

C Heck el codificador PPR y cableado

3

Z ERO Detección de corriente

La corriente de salida menos que El valor de detección de corriente cero

Compruebe la configuración de valor de detección de corriente cero

Compruebe el cableado entre el motor y la unidad.


Nota : El código de falla también se muestra en el F0-13 y f0-14. Nosotros nosotros Puede usar los dos parámetros para verificar si hay varias fallas en el mismo Time. Las relaciones se muestran como SIGUIENTE:


bit de f0-13

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

= 1

= 1

= 1

= 1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

valor de F0-15

=16

=15

=14

= 13

= 12

= 11

= 10

=9

= 8

= 7

= 6

= 5

= 4

= 3

= 2

= 1

bit de f0-14

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

valor de F0-15

= 32

= 31

= 30

= 29

= 28

=27

= 26

= 25

= 24

= 23

= 22

= 21

= 20

= 19

= 18

= 17


Derechos de autor © 2021 Shenzhen V&T Technologies Co.,Ltd. Reservados todos los derechos. Poder por

Red IPv6 admitida

cima

dejar un mensaje

dejar un mensaje

    Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros .. puedamos.

  • #
  • #
  • #